煤气湿式脱硫塔堵塞问题讨论及改进
- http://www.cncoke.com  时间:2008-01-25 出处:作者:黄苏河 王海清
1 堵塞物的形态和沉积过程
对ADA法和早期的PDS法脱硫塔堵塞物的研究表明,脱硫塔中形成的堵塞物大致有硫磺、盐类和盐硫混合物等。ADA法脱硫时,其脱硫塔的堵塞物主要是硫磺。由ADA法向PDS法过渡时,堵塞物主要是盐类。若停用PDS,恢复ADA法时,堵塞物主要是盐硫混合物。若在数天或数月内迅速形成的堵塞物,其组成大多为盐类,并含有少量的硫磺。但脱硫塔阻力在1~2年中逐渐升高的现象极为常见,这些堵塞物往往以硫磺为主,含有少量盐类,并形成厚度不等的“年轮”状沉积层。
通过对多家化肥企业的调查表明,再生过程中硫泡沫在数小时至数天内不能形成的现象经常发生,脱硫循环液组成不合理、前面工序带入杂质和温度变化等原因都会直接影响再生过程。未经充分再生后的贫液进入脱硫塔后,硫膏在填料表面的滞留和吸附是不可避免的。这些硫膏若不能及时转入液相,将逐渐沉积并固化在填料表面,逐渐形成“年轮”状沉积层。
2 设备和操作制度对堵塞物的影响
在正常生产中,使用酞菁钴磺酸盐类作为脱硫剂,对减轻或防止硫磺堵塞物的形成有一定作用。但对于严重的陈旧性硫磺堵塞物,要想在生产过程中用具有“清塔”作用的脱硫剂进行清除,其效果十分有限。如我公司在1992~1995年间由ADA法向PDS法过渡、1995~2000年间使用TS-8505脱硫剂及2000年11月~2001年1月由TS-8505向888过渡期间,其初始目的都是为了清除塔内陈旧性堵塞物,但均未彻底奏效。因此,说明仅靠使用可生成Sx的脱硫剂来清除沉积于填料表面的硫磺堵塞物的效果并不显著,即使操作无误,其清除过程也是漫长的。为此,还必须加强以下几方面的操作管理。
(1) 保持适宜的空速和喷淋量。有人认为,设备越大,操作弹性也越大,似乎好管理。由于空速对吸收过程气液分布的影响较大,因此,过低的空速(<0. 5m/s)是造成脱硫塔堵塞的主要因素之一。通常,当煤气处理量较小时,在满足净化效率的前提下,往往将喷淋量减小。因降低喷淋量后,相应延长了塔中的停留时间,造成再生过度而使硫磺颗粒过早长大,并附着在填料上,逐渐形成堵塞物。一旦发现堵塞严重时再增大喷淋量,往往为时已晚。
(2) 降低煤气中的含氧量。在半水煤气制造过程中,因原料质量造成设备故障和操作失误时,均可导致半水煤气中的含氧量超标,有时高达2%以上。由于吸收过程中伴随发生再生过程,故煤气的含氧量越高,在脱硫塔中的再生过程就越强,加速了堵塞物的形成。因此,必须严格控制原料煤气中的含氧量。
(3) 杜绝氧化槽的高液位。在正常生产中,氧化槽中的液位应与隔板持平或略低。但常因前后工序协调不当,使脱硫塔内压力升高,造成液位高于隔板,部分富液走短路,不利于单质硫的凝聚和浮选。空气泡在上升的过程中容易聚合,降低了空气利用率,使再生效率下降。另外,液位高于隔板后,加速了溶液和硫泡沫的返混,使已形成的泡沫被爆破的空气泡所粉碎,难以形成稳定的泡沫层,不利于硫泡沫的浮选和分离。
(4) 恢复使用反应槽。在槽式再生流程中,通常在脱硫塔与氧化槽之间还设有反应槽。主要目的是让富液中的HS-在NaVO3作用下的析硫反应有足够的时间。我公司因当时的煤气处理量小,溶液循环量也小,溶液在反应槽中的停留时间长达36min(原设计为17.4 min),常因硫粒子过度长大、浮升而造成冒槽事故。为此,于1987年8月停止使用反应槽,但随之产生了如下问题:一是因氧化析硫的反应时间不够,使富液直接进入氧化槽。一方面,富液中未转化的HS-在氧化槽中与氧反应生成的Na2S2O3,又进一步被氧化成Na2SO4。从而使系统中的Na2S2O3由50g/L下降至10g/L左右,而Na2SO4含量高达30g/L左右。另一方面,未转化部分的HS-则直接进入脱硫塔中析硫。二是当脱硫塔发生堵塞时,氧化槽中的硫泡沫就更难形成,反过来又加重了堵塞。脱硫塔中的析硫反应受到削弱,减少了单质硫的生成量,致硫泡沫不能连续形成。为尽快形成硫泡沫的溢流,必须加大V2O5和Na2CO3的加量。这又加速了NaCNS和Na2SO4等副产物的生成速度。因此,停用反应槽后使脱硫系统变得脆弱。一旦外界条件有所变化,脱硫塔的堵塞速度明显加快。于是,又重新恢复使用了反应槽。
(5) 恢复硫泡沫的两级沉降和清液分离功能。硫泡沫从氧化槽(或再生塔)浮选分离后仍夹带有大量贫液,在进入熔硫釜前一般要经过两级沉降分离,清液返回氧化槽。但是,许多厂家的两级沉降分离形同虚设,第二泡沫槽的加热和搅拌设施早已不复存在,泡沫和清液未经分离全部进入熔硫釜。产生的主要问题是溶液中的有效组分降解成为有害成分。用ADA、PDS(或TS-8505, 888)等方法脱硫时,溶液中的有效组分在高温下(1500℃左右)可能降解成为无效而有害的组分。实践证明,熔硫后的废液与提取NaCNS过程中产生的废液和滤渣一样,返回氧化槽后均有消泡作用。这些废液和滤渣补入氧化槽后,硫泡沫就难以长大、团聚和浮选,补入量越多,消泡时间就越长,最多时6天不能形成硫泡沫,使贫液中的悬浮硫高达17g/L,加速了填料的堵塞。如1988年,当提取副产物的脱硫废液中Na2SO4含量达到30g/L左右时,发现滤渣细小,且含水多,过滤操作难以进行,对系统的腐蚀加剧。这种细小的硫粒子在氧化槽中作为晶种与单质硫结合,因其晶种太细、太多,使得单质硫难以长大,故长期不能形成稳定的硫泡沫。另一个问题是增加了硫磺生产的蒸汽耗量。
3 改进工艺和塔结构
上已述及,除应恢复使用反应槽和硫泡沫的两级沉降分离功能外,还应改进脱硫工艺和塔结构,尽可能地降低吸收过程中的再生反应。以我公司为例,焦炉煤气先后经湍流塔和木格填料塔进行两级脱硫,半水煤气用一台填料塔脱硫,贫液从湍流塔上、中部和木格填料塔上部加入,富液集中后进入氧化槽再生。硫泡沫经二级沉降后进入熔硫釜,熔硫后的废液经沉降池沉淀后送入氧化槽。10年的生产实践表明,湍流塔从未发生过堵塞,而填料塔的堵塞则频繁发生,特别是下段。研究表明,几乎所有的填料塔都存在壁流效应,大则70%,小则10%以上。在木格填料塔中,必然存在壁流效应,气相存在趋中效应,直接影响其传质效率和堵塞的形成。为此,应根据图1进行工艺改进。

图1 改进后的煤气脱硫工艺流程
按图1改进后,从2台填料塔中部引出的半富液进入湍流塔中部,作为其下段的吸收液,避开了堵塞严重的填料塔下部,以充分发挥湍流塔不堵塞的优点。2台填料塔并联操作,在每个填料塔的上、下段的中部增加气液再分布器,使填料塔的气液再分布由2次增加为4次,可有效减轻液体的趋壁效应和气体的趋中效应。


